近日,宣工舉行QC成果發布會,會上發表成果10項,其中鑄鐵分廠“降低主動輪廢品率”、下料分廠“解決小型下料件去刺困難問題”,分獲2011年度全國機械工業優秀質量管理小組一等獎和二等獎。
近年來,宣工以技術創新為引領,推進QC小組活動健康發展。QC小組緊緊圍繞產品質量提升等重點工作,立項目、抓課題,大力開展技術攻關活動,取得明顯成果。其中4項成果獲得2011年度全國機械工業優秀質量管理獎及河北省優秀質量管理獎。成立於1996年的鑄鐵分廠QC小組,多年來針對質量問題開展群眾性技術創新活動,多次榮獲河北省及機械工業優秀QC小組質量成果獎。這次新完成的“降低轉向閥體廢品率”攻關項目,從解決閥體廢品率高的原因入手,通過嚴格控製製芯及造型全過程,保證鑄件成品率。通過手動噴砂機對閥體鑄件進行單獨清理,保證內腔質量。使廢品率降低4%,年增效益12萬多元。
推土機彈簧座上的SR5圓弧精度,是保證鋼球與變速閥內的變速杆、換向杆上的圓弧槽精確配合,實現推土機切換檔位動作時準確定位的關鍵點。原來由於加工難度大,返修率高達80%,一次加工合格率低。為保證加工質量,降低廢品率,曾兩次榮獲全國機械工業優秀質量管理小組成果獎的宣工液壓分廠QC小組,通過現場調研分析,從改進加工方法入手,降低SR5圓弧的返修率。他們利用舊的直柄麻花鑽重新修磨成專用加工刀具,在加工圓弧過程中,保證刀具軸向進給,減小徑向振動,有效避免了由於刀具徑向振動產生的振紋,SR5 圓弧的表麵精度明顯提高。通過改進加工方法,一次加工合格率達99.7%。取得了明顯的經濟效益。